在钻井过程中,细微钻屑颗粒会在钻井液中分散并积累,过量的固相会迅速导致包括静切和动切等流变参数的增加,进而降低钻速,增加泵压,直至超过地层的破裂压力。解决该问题常常通过两个方面:优化固控设备并加强循环钻井液以去除这些超精细固相颗粒,这种方式有效,但会降低钻井时效并需要投入更多资源;用基础油稀释,该办法可行但会导致成本的大量增加。通过加入稀释剂控制油基钻井液动切和静切参数的办法其实更为有效,青岛汇智石油开发的一系列油基泥浆稀释剂因其高效性已被广泛认可,添加该类型产品的油基泥浆,有效解决了在缺少高效固控设备下因超细钻屑导致的流变参数增大的难题,不但提高了钻进效率,同时还大大降低了运营成本!
青岛汇智石油对其中两个稀释剂产品进行了性能测试,测试其对油基泥浆流变性能控制的有效性,一个产品是HZTHI-01O,是一种标准性能产品;另一种是HZTHIHTHP-02O,属于高性能产品。将两个稀释剂产品在两套泥浆体系里与行业内标准产品进行了比较(其中1#泥浆体系用来测试标准温度下效果对比,2#泥浆体系用来测试高温条件下的性能对比)。
1、标准温度下实验
(1)1#泥浆体系配方–1.37 g/cm³,75/25 油水比泥浆
注:泥浆配制是使用多级搅拌器在11000rpm的转速下进行标准搅拌,并录得热管前后的流变数据,热滚测试是在泥浆经过149度温度下热滚16小时候测得。
(2)实验结果
(3)实验结论
• HZTHI -01O在较低的温度下非常有效,但在较高的温度下没有效果。
• HZTHI HTHP-02O无论在低温还是高温工况下,其有效性是大豆磷脂和有机酸的六倍。
2、高温条件下实验
(1)2#泥浆体系配方–1.37 g/cm³,75/250 油水比泥浆
注:泥浆配制是使用多级搅拌器在11000rpm的转速下进行标准搅拌,并录得热管前后的流变数据,热滚测试是在泥浆经过177度温度下热滚16小时候测得。
(2)实验结果
注:在高温环境下,有机酸类的稀释剂不起作用,所以未在高温条件中进行测试,但在高温条件下测试了一种超性能乳化剂,观察其稀释效果。
(3)实验结论
• HZTHI- 01O无论在较低温度或较高温度下都具有稀释效果。
• HZTHI HTHP-02O无论在低温度还是高温环境下的稀释效率都是大豆卵磷脂的两倍以上。
• HZTHI HTHP-02O应用于高温环境更能体现其优越性能。
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