福山油田花11-1x纵向上吸水不均,主力吸水层位存在无效水循环,同时平面上流线不均衡,该井组各油井产量递减明显、含水率较高且仍有上升趋势。项目部决定对其采取深部调驱措施,以改善段间层内非均质性,抑制高渗条带水窜,扩大注入水的波及体积,达到降水增油的目的。
本次措施采用“冻胶分散体主体段塞+冻胶调整段塞”组合,冻胶分散体主体段塞对优势通道进行深部调驱,根据注入压力情况补充冻胶调整段塞对水窜大孔道或裂缝进行封堵,进而扩大注入水波及体积,提高水驱采收率。
自2月26后开始注入调驱剂,累计注入3170m³,措施前该井笼统注水,日注水量30m³,油压14.3MPa、套压13.79MPa,措施注入过程油压由14.3MPa逐步升至18.3MPa,后续水驱油压16.5MPa~17MPa,表明措施实现了调剖液流转向效果,且不存在近井污染。
措施后日产油量显著提高,日产气量略有增加,含水率由措施前78%降至约70%;日产液量维持在措施前水平时,日产油量增幅18%~42%,增油明显;截至8月底井组绝对增油(未考虑递减)106t。
本次施工中现场制备冻胶分散体调驱剂,根据压力变化情况对调驱剂粒径进行了多次调整,保证了顺利注入。该井的成功也表明冻胶分散体在福山油田较差的水质条件下依旧保持了较好的调剖性。